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        往期回顧
          【中國機(jī)床商務(wù)網(wǎng)】導(dǎo)讀:在機(jī)械制造行業(yè),經(jīng)常需要加工截面是復(fù)雜曲線的柱面零件,如羅茨真空泵轉(zhuǎn)子。根據(jù)零件是柱面的特點易于在刨床上加工,為了在刨床上加工復(fù)雜曲線柱面,我們對BC6063普通牛頭刨床進(jìn)行了數(shù)控改造。
          
          數(shù)控系統(tǒng)是自己設(shè)計的單片機(jī)系統(tǒng),CPU為80C196KC,傳動部件采用滾珠絲杠,步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,為實現(xiàn)平面曲線的加工,需要兩坐標(biāo)聯(lián)動,原工作臺縱向運(yùn)動改為由步進(jìn)電動驅(qū)動??紤]到工作臺較重,垂直進(jìn)給運(yùn)動由改造后的刀架實現(xiàn),工作臺的垂直移動保留,用于調(diào)整不同規(guī)格零件的加工范圍。因為普通刨床無自動抬刀機(jī)構(gòu),刨刀在回程中要從工件上滑過,這不僅加大了刀具的磨損、降低了刀具耐用度,而且容易劃傷工件表面。為此,我們采用下列措施對刀架加以改進(jìn):
          
          1.取消原刀具抬刀部分,改為刀具固定安裝;
          
          2.每次刀具回程時,首先自動抬刀(應(yīng)用中設(shè)定抬刀高度為0.5mm),在滑枕下次前沖之前刀具下降所移動的抬刀量;
          
          3.為了使刀具移動抬刀量,在步進(jìn)電機(jī)軸上連接有光電編碼盤,以控制步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行步數(shù),防止因電機(jī)丟步或過沖所造成的誤差。
          
          滑枕運(yùn)動位置檢測及刀架進(jìn)給控制
          
          根據(jù)刨床的切削性質(zhì),切削過程中不允許工作臺或刀架進(jìn)給,否則將損壞刀具和工件。因此,刀架及工作臺必須在滑枕換向的空刀期間完成進(jìn)給運(yùn)動,包括自動抬刀。為了檢測滑枕的運(yùn)動位置,在滑枕座上設(shè)置兩個接近開關(guān),安裝位置如圖1。
          
          圖1接近開關(guān)的安裝位置
          
          圖1中虛線表示刀架運(yùn)動路線,接近開關(guān)ST1、ST2的信號由80C196KC端口P0.0和P0.1接收,并且兩信號經(jīng)或門輸出到高速輸入端口HSI.0。通過調(diào)整兩塊金屬塊的位置,使刀具經(jīng)過圖中位置Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ時ST1和ST2發(fā)信號的順序為:
          
          在HSI.0的中斷處理程序中檢測P0口數(shù)據(jù),并且循環(huán)指令給某一設(shè)定標(biāo)志單元賦值,可以得出標(biāo)志單元的數(shù)據(jù)呈規(guī)律性變化,如表1所示。由此,刀架及工作臺的進(jìn)給控制過程為:1)刀具過位置Ⅲ后刀架自動抬刀;2)在滑枕退回過程中并且在位置Ⅱ、Ⅰ期間內(nèi),刀架首先下降走完抬刀量,然后,刀架和工作臺完成動進(jìn)給運(yùn)動。
          
          自動進(jìn)給中斷服務(wù)程序處理為:插補(bǔ)進(jìn)給前先檢查標(biāo)志單元的內(nèi)容,單元數(shù)值為12H時,刀架進(jìn)給完成抬刀;單元數(shù)值為21H時刀架和工作臺完成進(jìn)給運(yùn)動;同時刀架進(jìn)給量與來自光電編碼盤的脈沖數(shù)進(jìn)行比較,補(bǔ)償由于步進(jìn)電機(jī)丟步或過沖引起的誤差。
          
          經(jīng)過數(shù)控改造后的牛頭刨床用于加工羅茨真空泵轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子在其他機(jī)床上初步加工后,留有3mm余量,再由數(shù)控刨床完成粗、精加工,采用的刀具參數(shù)為:刀尖角約50°,主、副后角約4°~8°,刀尖直徑r為2mm。應(yīng)用證明,零件加工精度符合圖紙設(shè)計要求,刀具經(jīng)過修形后精加工轉(zhuǎn)子的粗糙度可達(dá)Ra3.2。
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